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Estudio de ingeniería de métodos en la empresa Tineca (PPT)



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    CIUDAD GUAYANA, MARZO DE 2017
    Autores:
    Aray, Michelly
    Caraballo, Marielsy
    González, Carla
    Méndez, Victoria
    Quijada, Rubén
    Velásquez, Francisco
    Asesor Académico:
    MSc. Ing. Iván J. TurmeroAstros
    UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA
    “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE”
    VICE-RECTORADO PUERTO ORDAZ
    DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL
    PROYECTO FINAL DE CURSO
    INGENIERÍA DE MÉTODOS

    Estudio de Ingeniería de Métodos
    en la Empresa “TINEC.A.”

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    INTRODUCCIÓN
    RECOMENDACIONES
    EL PROBLEMA

    LA EMPRESA

    DISEÑO
    METODOLÓGICO
    CONCLUSIONES

    ANÁLISIS Y
    RESULTADOS

    SITUACIÓN ACTUAL

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    A lo largo de los años, los filtros han sido de gran utilidad para las
    diferentes necesidades del ser humano puesto que es un elemento
    que tiene como función separar componentes que se encuentran
    mezclados, ser capaz de rechazar los indeseables y así, darnos como
    resultado únicamente los deseados.
    La reparación y restauración de filtros son procesos que consisten
    en dejar funcionando en óptimas condiciones el mencionado filtro,
    reacondicionando todos sus componentes y lo más importante,
    garantizar que el filtro va a tener las mismas dimensiones y grado de
    filtración como si fuera uno nuevo.
    La necesidad de una empresa que reparara y restaurara filtros de
    calidad en el área de Puerto Ordaz, Ciudad Guayana, fue el motivo
    principal de la creación de la empresa TINEC.A., la cual surgió como
    una pequeña empresa en la Zona Industrial Los Pinos donde
    centraremos la atención en la actividad mencionada anteriormente, a
    través de estudios de ingeniería de métodos.

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    De esta manera, basado en el estudio de Ingeniería de Métodos,
    se establecieron propuestas para la reubicación de ciertas áreas,
    todo eso con el objeto de mejorar el proceso de recuperación de
    filtros, el cual es el único proceso que lleva a cabo la empresa
    actualmente. Además, este estudio es una excelente herramienta
    que ayuda a optimizar la eficiencia de las operaciones en la empresa
    eliminando el trabajo extra que aumentaba la fatiga en el operario.

    La estandarización de los procesos es fundamental para
    cualquier empresa; para el buen funcionamiento es necesario
    realizar visitas con la finalidad de ver las fallas e introducir mejoras,
    facilitando la realización de las operaciones, ayudando a
    incrementar las utilidades de la empresa. Con el estudio de
    Ingeniería de Métodos se realizarán enfoques en las dos ramas
    importantes, como lo son el estudio de movimientos y estudio de
    tiempos, a través del enfoque del análisis operacional y estudios
    estadísticos.

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    EL PROBLEMA
    Planteamiento del Problema
    La Técnica Industrial Nekuima CA, es una empresa de
    servicios dedicada a la fabricación, mantenimiento y
    recuperación de filtros. Se trabaja por medio de pedidos y
    necesidades de los clientes, los cuales solicitan un
    determinado producto y la empresa se muestra muy
    responsable al cumplir con cabalidad las exigencias de los
    mismos.
    En la empresa se ha observado que la ubicación de las
    distintas áreas involucradas en el proceso está muy
    alejadas entre sí, lo cual aumenta el recorrido total que
    deben tener las partes del filtro durante su despiece y
    posterior ensamblaje.

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    Además, algunas áreas son de tamaño reducido y limitado,
    lo que dificulta la realización óptima del proceso, como es el
    caso del área de cocina, área de torneado y el área de
    fresado.
    Existe un solo recipiente de ácido sulfúrico en el área de
    decapado el cual es de tamaño reducido y se cuenta con un
    solo gancho que permite introducir el material a decapar, lo
    que impide que se pueda decapar más de un material a la vez
    lo que aumenta considerablemente las demoras teniendo en
    cuenta que este proceso dura aproximadamente 2 horas.

    El proceso de recuperación, al igual que los otros, se realiza
    entre plantas, debido a que existe un primer piso en el galpón
    donde está ubicada el área de ensamblaje, el área de plisado
    y el almacén del papel de filtro.

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    Objetivo General
    Evaluar el proceso de recuperación de filtros en la empresa
    TINECA, aplicando técnicas del estudio de movimientos y el
    estudio de tiempos, con miras a proponer mecanismos y
    procedimientos de mejora que faciliten más la realización del
    trabajo, en el menor tiempo posible, al disminuir los tiempos
    inefectivos, los traslados innecesarios, demoras evitables, el
    ocio de maquinaria, equipos y operarios, y otras formas de
    desperdicio.
    Objetivos Específicos
    ? Realizar visitas a la empresa con la finalidad de saber cómo se efectúa la
    jornada de trabajo y conocer el proceso a través de la observación directa.
    ? Caracterizar el método actual de trabajo y todas las actividades implicadas
    en el proceso de recuperación de filtros en la empresa TINEC.A.
    ? Identificar las actividades improductivas y productivas con el fin de
    simplificarlo, reducirla, combinarla y en el mejor de los casos eliminarlas.
    ? Realizar el diagrama de proceso actual y el diagrama de flujo-recorrido de
    las operaciones para la obtención del producto.

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    ? Realizar el examen crítico diseñado por la OIT, con la finalidad de
    evaluar las posibles fallas existentes en el proceso o condiciones de
    trabajo inadecuadas.
    ? Elaborar el análisis operacional al proceso de recuperación de filtros.
    ? Describir el nuevo método de trabajo en el proceso de recuperación de
    filtros.
    ? Rediseñar diagramas de procesos y de flujo recorrido del material que
    permitan obtener una eficiente distribución y manejo de los productos.
    ? Analizar las fallas encontradas en el proceso de recuperación de filtros.
    ? Definir la actividad en la empresa, a la cual se le realizará el estudio de
    tiempo.
    ? Realizar las observaciones para obtener los datos por medio de la
    técnica del cronometraje.
    ? Evaluar las condiciones de trabajo del operario.
    ? Aplicar el procedimiento estadístico para la determinación de la
    confiabilidad del tamaño de muestra.
    ? Determinar la calificación de velocidad al operario y de acuerdo a la
    jornada de trabajo, calcular las tolerancias.
    ? Determinar a través del cronometraje, los tiempos promedios
    seleccionados de la operación y clasificarlos de acuerdos a la velocidad
    de ejecución de cada elemento de la misma.
    ? Calcular el tiempo estándar de la operación en el área de galvanizado
    que se realiza en la empresa TINEC.A.
    ? Elaborar análisis y conclusiones en relación a los resultados obtenidos
    anteriormente.
    E
    S
    P
    E
    C
    Í
    F
    I
    C
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    B
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    T
    I
    V
    O
    S

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    Proporcionar la información necesaria
    para un mejor método de trabajo del
    operario y recepción de la mercancía
    utilizando las herramientas de ingeniería
    de métodos.
    Proporcionar la información necesaria para
    un mejor método de trabajo al operario,
    determinando así el tiempo estándar en el
    proceso de galvanizado de piezas mecánicas
    para la recuperación de filtros y estudiando si
    es factible el tiempo en el cuál se ejecuta está
    determinada tarea.
    Determinar la eficiencia del operario de la
    empresa TINEC.A., se estudiará la
    posibilidad de mejorar las posibles fallas
    que se pueden estar presentando de
    acuerdo con los resultados que se
    obtengan para obtener una mejor
    productividad.
    Justificación

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    Delimitación
    La presente investigación abarca la aplicación de un estudio de
    Ingeniería de Métodos al proceso de recuperación de filtros en la
    empresa TINEC.A., se llevó a cabo en el galpón de la empresa ubicado
    en la Calle 7, Galpón n°1, Zona Industrial Los Pinos – Puerto Ordaz,
    estado Bolívar, en un lapso de cuatro (4) meses; con el fin de
    determinar los problemas del proceso y proponer un nuevo método de
    trabajo.
    Limitación
    Durante la recolección de información, llevada a cabo en la empresa TINEC.A.,
    se presentaron las siguientes limitaciones:
    ? Carencia de planos de la empresa, lo cual afecta enormemente la
    elaboración de este estudio.
    ? Falta de información referente a la situación actual con respecto a los
    tiempos estándares que debería tener la empresa.
    ? Los productos (los filtros y sus materiales) en la empresa ocupaban la
    mayoría del espacio y no permitían el libre movimiento dentro de éste.

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    LA EMPRESA
    Generalidades de la Empresa
    RESEÑA
    HISTORICA

    UBICACIÓN

    La empresa se encuentra
    ubicada en la Zona
    Industrial Los Pinos de
    Puerto Ordaz, estado
    Bolívar.
    Técnica Industrial Nekuima CA (TINECA) es
    una empresa privada nacida en ciudad
    Guayana en 1987, bajo el nombre de
    reconstrucciones Chávez, orientada
    principalmente a la fabricación de partes
    mecánicas para dispositivos filtrantes
    especiales, usados en el campo de la
    industria en general.

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    MISIÓN

    El objeto principal de la compañía es realizar servicios de mantenimiento y de
    recuperación de filtros industriales que son utilizados en actividades industriales,
    metalmecánica, mineras, construcciones civiles, navales, laboratorios, industria del
    plástico, petroleras, agroindustriales, automotrices y aeronáutica. Así como
    también la fabricación de estos elementos bajo especificaciones técnicas dadas por
    sus clientes y la comercialización de estos, bajo las normas de lícito comercio.
    ESTRUCTURA
    ORGANIZATIVA
    La estructura organizativa de la
    empresa TINEC.A., viene dada en
    orden descendente, en grado de
    autoridad y responsabilidad, la
    cual está constituida por
    gerencias administrativas y
    operativas y, se encuentra
    estructurado de la siguiente
    manera.
    Gerente

    General
    Supervisor de

    Producción

    Operarios –
    Empleados
    Administración

    General

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    DISEÑO METODOLÓGICO
    Se considera una investigación descriptiva, el estudio es de campo y
    aplicado; debido a que fue realizado observando los hechos en su
    ambiente natural, es decir, en el área de producción de la empresa
    TINEC.A., para así lograr un correcto diagnóstico de la situación actual.
    Además, se busca la mejora de un proceso mediante el diseño de
    estrategias, instrumentos y herramientas totalmente prácticas y
    directamente relacionadas con una situación real en el ambiente de
    trabajo.
    TIPO DE INVESTIGACIÓN
    Esta investigación tiene un diseño no experimental, debido a que se
    estudia la variable sin manipularla. Por consiguiente, se estudio y se
    observo, sin manipular, la descripción del proceso de recuperación de
    filtros en la empresa TINEC.A.

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    POBLACIÓN Y MUESTRA

    En este caso, para la obtención
    de la información o datos que
    permitieron la descripción y
    evaluación del estado actual
    del objeto de estudio, la
    población a estudiar serán
    todos los filtros que se puedan
    reconstruir, mientras que la
    muestra está representada por
    un filtro de aire para gandolas
    que conforma el proceso para
    la recuperación de filtros,
    debido a que ese era el
    proceso que se estaba llevando
    a cabo cuando se realizó la
    inspección en el lugar.
    RECURSOS

    Dentro de la investigación que
    se realizó en la empresa se
    utilizaron las técnicas para la
    recolección de datos que
    corresponde a aquellas
    actividades necesarias para
    recabar toda la información que
    sirvió para el cumplimiento de
    los objetivos de la investigación,
    orientadas de manera esencial
    para alcanzar los fines
    propuestos para éste estudio,
    que serán de gran importancia
    para dar con el problema que
    está afectando a la empresa
    TINEC.A.

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    RECURSOS

    Con base en lo planteado y para
    desarrollar la etapa referida a la
    recolección, se utilizaron los
    siguientes instrumentos en la
    recolección de datos:
    Cinta Métrica: Utilizado para
    medir distancias.
    Lápiz y Papel: Utilizado para
    tomar apuntes.
    Cronómetro: Para estudio de
    tiempos, con pantalla digital
    (electrónico), para tomar las
    mediciones del tiempo, bien sea
    por concepto de demoras o para
    medir el tiempo de operación.
    ? Se aplicó la Técnica del
    Interrogatorio, las preguntas
    de la OIT y los Enfoques
    primarios al proceso de .
    ? Se realizaron visitas para
    evidenciar de forma directa,
    la forma de trabajo que se
    ejerció en el proceso de
    recuperación de filtros, lo
    cual se denomina como la
    técnica de observación
    directa.

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